經過一系列現場研討、科技攻關與工藝改進,金川集團自主研發的復合鎳側吹熔煉系統在投產僅8個月后,已成功步入高效運行的新階段,正穩步邁向提升生產效率、優化產品質量及增強行業影響力的目標。
該側吹熔煉系統,專為處理高鎂鎳原料及尾料設計,是一項創新的鎳火法冶煉工藝。2024年4月26日,金川集團的側吹熔煉爐正式投入運營。
作為側吹爐車間的生產工序長,汪振東見證了這一創新工藝從無到有的全過程。他詳細介紹了爐窯的三個作業區域,以及那些有序嵌在爐壁外的數十條噴槍管道,它們如同守護爐內火熱的衛士,將熱量與外界隔絕。
盡管技術人員在投產前已解決了大部分技術難題,但作為國內鎳冶煉領域鮮有采用的側吹工藝,許多實際問題仍在生產中逐漸顯現。例如,擋墻水套高度的調整、排放系統的改造等,都是在投產后通過不斷優化得以解決的。
側吹爐車間的員工隊伍中,年輕人占據了大多數。面對這一新工藝,每個人都需從頭學起,不斷從試驗、實踐和理論中汲取知識。從圖紙設計到攻關會議,再到模擬實驗,盡管車間規模不大,但技術優勢顯著,每位員工都傾注了大量心血。
在投產過程中,側吹熔煉爐的噴槍問題尤為突出,如熔體攪動效果差、天然氣燃燒不充分等。技術團隊通過大量實驗與計算,對噴槍結構、風量等參數進行了改進,不僅提升了噴槍效果,還提高了天然氣利用率,使得月作業效率大幅提升,噴槍使用壽命也顯著延長。
溫度控制是爐窯安全運行的關鍵。技術團隊通過跟班作業、修訂操作參數等方式,確保了爐窯狀態的穩定。僅1個月后,側吹熔煉爐便實現了達產。如今,生產線已按照預期順利達產達標,金川集團也因此形成了三套高效匹配的鎳火法冶煉系統,進一步提升了原料適應性和冶煉效率。這一成就,是金川集團各單位齊心協力、貫徹落實集團決策部署的生動體現。