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    湘和有色氧化鋅替代鋅焙砂:技術創新引領環保高效生產新突破

    2025-04-28 13:20:42 來源:中國有色金屬報
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    簡介:今年一季度,西部礦業湘和有色傳來捷報,通過自產氧化鋅成功替代鋅焙砂,替代量累計達4836噸,實現了100%的替代率。這一成果不僅使浸出工序與中和除鐵工序穩定運行,更保障了鉛、鋅冶煉單位含鋅物料的內部循環利用,標志著湘和有色在環保與高效生產領域邁出了堅實的一步。 ?
    冶煉領域,工藝革新與資源循環利用始終是企業提升競爭力的關鍵。今年一季度,西部礦業湘和有色傳來捷報,通過自產氧化鋅成功替代鋅焙砂,替代量累計達4836噸,實現了100%的替代率。這一成果不僅使浸出工序與中和除鐵工序穩定運行,更保障了鉛、鋅冶煉單位含鋅物料的內部循環利用,標志著湘和有色在環保與高效生產領域邁出了堅實的一步。

    為深度挖掘西部礦業集團銅鉛鋅冶煉系統的協同潛力,構建起有價金屬綜合回收循環體系,進而推動利潤增長極戰略規劃落地,湘和有色將高質量發展作為核心主線。2024年11月,湘和有色正式啟動自產氧化鋅替代焙砂作中和劑的實踐項目。

    湘和有色黨委副書記、總經理劉文生介紹:“依據前期試驗研究結論,我們聯合西礦科發公司組建了氧化鋅替代焙砂專項技術攻關小組。小組深入研究行業先進工藝指標,開展多層次技術研討與系統性實驗驗證,為項目推進筑牢根基?!?/span>

    湘和有色濕法系統的中和除鐵工序分為中和與除鐵兩段。在中和段,傳統上焙砂作為中和劑,中和氧壓浸液中的酸性物質;除鐵段則通過添加焙砂并通入氧氣,去除中和后液中的鐵、砷、銻等雜質。采用氧化鋅替代焙砂后,需先對氧化鋅進行堿洗、水洗,去除氟氯離子,隨后將氧化鋅礦漿泵送至中和反應槽,替代焙砂作為中和劑。

    項目啟動后,湘和有色組織人員分批次前往丹霞冶煉廠、南方有色、馳宏鋅鍺等標桿企業,學習氧化鋅替代焙砂的工藝流程。通過交流與對標分析,深入鉆研氧化鋅堿洗工藝,精準把控堿用量、液固比、溫度、反應時間、堿種類等關鍵因素,以及堿洗液循環次數與氟氯脫除效率的對應關系。

    為加快自產氧化鋅替代焙砂生產工藝的落地,湘和有色緊密結合生產實際,深入剖析并改進工藝流程,著力攻克制約生產的難題。通過現場驗證試驗,優化工藝參數,確定最佳堿洗條件,及時調整碳酸鈉堿洗工藝劑參數;增設緩沖罐,將溢流堿洗礦漿泵送至中和劑儲槽,降低氧化鋅結塊堵塞管道的風險;依據中和除鐵需求量調整氧化鋅礦漿濃度,嚴格把控并固化操作時的中和pH值,使中和濃密機上清液pH值穩定在3.5 - 4.0之間;改造中和底流返除鐵首槽及除鐵底流管道,優化除鐵工序氧化鋅替代焙砂時的鐵渣循環量。同時,強化現場管理,加強員工技能培訓,更新操作規程,確保中和除鐵工序穩定運行。
    科技創新是一場充滿挑戰的探索之旅。湘和有色歷經百余日的攻堅克難,通過構建創新工藝體系并動態優化參數,成功攻克氧化鋅作中和劑時氟氯雜質富集的技術難題,實現了對鋅焙砂的完全替代。這一技術革新不僅使每噸礦產鋅成本降低750元,還提升了砷銻鍺等雜質的開路效率,使系統雜質達到動態平衡。此外,還實現了除鐵尾渣零返釜處理工藝的突破,釋放了二段氧壓釜31%的產能,為提高鋅精礦處理量創造了有利條件。

    自產氧化鋅完全替代焙砂的技術突破,為湘和有色帶來了顯著的經濟效益,也為行業提供了寶貴的經驗借鑒。未來,湘和有色將持續深化產學研融合,加強與高校、科研院所的交流合作,加大技術研發投入,高效回收氧化鋅中的有價金屬,推動技術創新與產業升級,為西礦集團的高質量發展注入強勁動力。
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