1引言
德鋼2號高爐有效容積420m3,采用了當今系列先進的新技術、新設備、新工藝:爐缸使用超微孔炭磚、陶瓷杯;煤氣清洗系統采用重力除塵器和布袋除塵組合;探錘料面監測;全液壓爐頂設備,串罐無料鐘爐頂;全液壓爐前設備,出鐵場較平坦化;改進型高風溫頂燃式球式熱風爐。
2號高爐于2014年下半年開始爐況失常頻繁,主要表現在爐身粘結、爐缸堆積,造成各項經濟技術指標偏低,同時爐況波動還造成鐵口上方冷卻壁損壞嚴重。面對不利局面,通過不斷的努力和摸索,在2015年一季度高爐采取了一系列優化操作的措施,使爐況處于穩定順行狀態,提高煤氣利用率,并實施大風量、高風溫、高富氧大噴吹強化冶煉,使高爐燃料比逐步降低,一季度燃料比達到597kg/t。
2降低燃料比的主要措施
2.1下部送風制度調劑
德鋼煉2號高爐鐵模式以中心加焦,大風量、高富氧高強度冶煉為主,但是煤氣利用率偏低,燃料消耗大,而僅僅通過中心減焦來提高煤氣利用又難以實現,往往導致風少爐況不順。2015年開年后逐步調整送風制度,不一味追求大風大氧,而是在平衡爐況發展趨勢的情況下不斷調整風氧水平,有下列好處:
(1)風速鼓風動能增加,爐缸中心更易于穿透,爐缸活躍程度增強。邊緣氣流也更加穩定,解決了偏料和小滑料,爐況穩定性增強。再沒有出現風口大面積燒壞的情況,亦沒有出現爐墻嚴重粘結,爐型控制更加合理,煤氣利用大幅度提升,基本能穩定在38.5%以上,燃料消耗明顯下降。風速增加也為調整布料矩陣,改變軟熔帶形狀、提高煤氣利用率打下良好基礎。
(2)在縮小鐵口兩方進風面積的同時,把冶煉負荷向中心環帶位置推移,提高邊緣軟熔帶位置,可以降低爐腹熱流強度,形成較穩定的渣皮,阻止冷卻壁損壞。
為更合理均衡爐缸煤氣流,控制風口回旋區深度,高爐要求風壓不宜超過250kp,避免中心過吹,煤氣利用下降。
2.2上部布料制度調劑
上部調劑主要是通過布料矩陣來實現,目的是形成合理的料面形狀和礦焦比分布。本次布料制度調整的原則是,使料層充滿邊緣而不形成堆尖,使礦層盡量接近中心而不形成中心堆積,使邊緣形成一定寬度的平臺、中心形成一定深度的漏斗,最終實現料層的平鋪。經過一系列調整,煤氣中CO2含量達到17%,煤氣利用率達到39%。
聲明:
“四川德勝集團釩鈦有限公司2號高爐降低燃料比冶煉實踐” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)