1 前言
在濕法煉鋅生產系統中,壓濾機是主要的生產設備,使用頻繁。主要運用在凈液工序及一些小金屬回收工序液固分離的過程中。豫光鋅業公司二期濕法煉鋅系統中,共有壓濾機34臺,均為廂式壓濾機。舊式出液放方式由熱熔管和蛇皮軟管連接至溜槽,濾液容易濺至地面造成現場結晶濕滑,使員工失足滑倒,造成安全隱患,并且蛇皮軟管消耗量比較大。針對以上生產情況對壓濾機出液方式進行改造,一部分壓濾機增加導流槽,另一部分壓濾機改為底部出液,改造之后壓濾區現場環境得以改善,蛇皮軟管損耗和員工勞動強度大大降低。
2 故障分析
2.1改造前壓濾機出液方式存在的問題
舊式導流方式為熱熔管連接濾板,蛇皮軟管連接熱熔管將濾液導入溜槽。在使用過程中存在以下隱患。
2.1.1現場環境差
壓濾機在壓力不斷上升的過程中,出液大小不斷變化,造成濾液濺出溜槽,導致壓濾區地面濕滑結晶,作業環境差,增大員工滑倒的安全隱患。
2.1.2增加員工勞動強度
蛇皮軟管與熱熔管連接容易脫落,卸渣過程中蛇皮管與熱熔管容易脫落,掉入漿化槽,造成堵槽;另外壓濾機熱熔管經常結晶堵塞,時間長會造成濾板堵塞,清理濾板工作繁重,增加員工工作強度。
2.1.3增加材料損耗
由于濾液溫度高,壓濾機在使用和停止中間存在較大溫度差,加劇蛇皮軟管老化,造成蛇皮軟管消耗量大。
2.1.4造成設備故障
凈液工序壓濾機液壓站設在壓濾機機尾處,由于濾液溫度過高,散發出大量蒸汽,液壓站長期處在潮濕的環境中,導致液壓油乳化變質,造成壓濾機故障。
舊式壓濾機出液方式示意圖(圖一)
1.壓濾機機頭 2.壓濾機濾板 3.出液熱熔管 4.導流蛇皮管 5.濾液溜槽
改造前壓濾區溜槽與液壓站分布示意圖
1.壓濾機 2.液壓站 3。濾液溜槽 4.車間風向
3改進措施
由于不同工藝條件和不同的工作環境,壓濾機在車間布置也不盡相同。需要分情況進行設計改造。凈液工段壓濾機處理的液體,液固比較大,含鋅較高,容易結晶。并且由于采用三段凈化,壓濾機臺數較多,排列緊密,可改造空間小。氧化鋅工序壓濾機處理的液體,液固比較小,
聲明:
“濕法煉鋅壓濾機設備改造的實踐” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)